2019-04-19

真空泵維修廠家分析環(huán)保油裝置中真空泵故障原因

系統(tǒng)漏入空氣是真空泵產(chǎn)生結(jié)焦的主要原因,及時堵漏和防止管線腐蝕是防止結(jié)焦的最好措施地梨。通過本文-真空泵維修廠家分析環(huán)保油裝置中真空泵故障原因仲器,希望能為我們提供了系統(tǒng)在負(fù)壓下泄漏的查找方法稻爬,同時為今后新建裝置的材質(zhì)升級積累了寶貴經(jīng)驗崖疤。以及秘车,針對環(huán)保裝置中真空泵故障現(xiàn)象,我們應(yīng)該采取什么樣的措施來應(yīng)對劫哼。

 

真空泵維修


真空泵維修廠家分析環(huán)保油裝置中真空泵故障原因

 

東莞市普諾克真空科技有限公司發(fā)現(xiàn)真空泵故障頻繁發(fā)生的直接原因是:一是回收系統(tǒng)漏入空氣叮趴,部分溶劑被空氣攜帶進入泵體,在高溫下發(fā)生氧化縮合進而生成焦炭权烧,二是出口切液不及時眯亦,液體長時間積存在缸體內(nèi)經(jīng)反復(fù)高溫壓縮最后生成焦炭咳蔚。

 

環(huán)保油裝置開工以來,腐蝕穿孔現(xiàn)象時有發(fā)生搔驼,其主要原因:一是目前裝置操作條件超過原設(shè)計條件,原設(shè)計溶劑比正常情況為2:1侈询,而實際中操作上達(dá)到了6:1舌涨,管線內(nèi)液體流速增加,致使管線沖刷扔字、腐蝕加快囊嘉;二是管線老化減薄嚴(yán)重,部分廢油革为、蒸汽管線彎頭部位厚度不足3mm扭粱,裝置改造時未被發(fā)現(xiàn);三是原料中含有微量的糠醛溶劑震檩,原料呈酸性琢蛤,也是造成管線腐蝕的另一主要原因。

 

在實際工作中德國真空泵維修廠家通過摸索發(fā)現(xiàn):真空泵一旦出現(xiàn)切液閥有白色煙氣冒出抛虏,機泵運行負(fù)荷重博其,噪聲明顯增大,檢測運行電流較高迂猴,電流達(dá)到40A左右(正常運轉(zhuǎn)電流在26-27A)慕淡,停泵檢修機泵氣缸體內(nèi)出現(xiàn)結(jié)焦,吸沸毁、排氣閥內(nèi)表面堆積著黑色的結(jié)焦物使機泵無法正常運行等情況時峰髓,反而能夠間接證明系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn)了漏洞,這也為我們及時消除系統(tǒng)存在的缺陷提供了一定的幫助息尺。

 

針對真空泵維修廠家分析環(huán)保油裝置中真空泵故障原因之后携兵,我們采取的措施有:

 

(1)發(fā)現(xiàn)真空泵出口切液閥處冒出白煙,并伴有難聞氣味掷倔,說明系統(tǒng)已出現(xiàn)泄漏眉孩,應(yīng)立即停泵查漏;

(2)對設(shè)備勒葱、管線進行定期測厚浪汪,尤其是易發(fā)生穿孔的部位當(dāng)發(fā)現(xiàn)有減薄現(xiàn)象嚴(yán)重的部位應(yīng)立即進行停工檢修和更換,以減少裝置泄漏后對真空泵的損壞凛虽;

(3)油杯保持注油暢通死遭,保證真空泵氣缸體內(nèi)潤滑良好;

(4)泵出口最低點切液閥處每小時進行一次切液凯旋,防止因積液造成撞缸事故呀潭;

(5)經(jīng)常檢查缸體振動情況钉迷,發(fā)現(xiàn)機泵運轉(zhuǎn)聲音異常及時停運,并聯(lián)系鉗工對機泵進行檢查钠署,找出產(chǎn)生振動的原因糠聪;

(6)每日對真空泵電流進行測量,發(fā)現(xiàn)電流高于正常運行電流50%谐鼎,應(yīng)停泵聯(lián)系鉗工處理舰蟆;

(7)為防止氣體內(nèi)攜帶雜質(zhì)進行真空泵進口閥,影響閥正常工作狸棍,水洗罐不得擅自停用身害,液位應(yīng)保持在規(guī)定的區(qū)內(nèi)。


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